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維修項目
伺服驅(qū)動器維修

無錫鮑米勒BUM64伺服驅(qū)動器160故障維修檢測

發(fā)布者:HP    來源:上海仰光電子科技有限公司     發(fā)布時間:2022-9-15

無錫鮑米勒BUM64伺服驅(qū)動器160故障維修檢測

無錫鮑米勒伺服驅(qū)動器維修檢測:上海仰光電子科技有限公司專業(yè)從事各品牌伺服驅(qū)動器維修,伺服電機維修,觸摸屏維修,變頻器維修,伺服器維修,伺服控制器維修,數(shù)控系統(tǒng)維修改造,機器人維修保養(yǎng)以及各種板卡,芯片級維修維護,免費檢測,快速維修,部分立等可取!

 

鮑米勒伺服驅(qū)動器故障維修報價:

160故障:超時通訊。維修Baumuller鮑米勒伺服驅(qū)動器,變頻器,控制器,電源,直流調(diào)速器,plc等,全系列BE2BKFBUCBUMBGSBKHBUGBUSBKDBMCBUHOtherBKEBUBBULEK2等維修。

 

鮑米勒伺服驅(qū)動過流維修與排查方法:

1.故障原因①:負載短路

驅(qū)動器輸出線短路或電機內(nèi)部路。

解決對策:檢測電機絕緣是否符合規(guī)格書要求,檢查輸出線接線。

 

2.故障原因②:輸出UVW相序接錯,導致驅(qū)動器輸出失控

解決對策:檢查電機接線線序。

 

3.故障原因③:編碼器型號錯誤或者接線不良,導致驅(qū)動器輸出失控

解決對策:檢查編碼型號、接線與驅(qū)動器設置參數(shù)是否一致。

 

4.故障原因④:加速時間設置太短

驅(qū)動器啟動加速時間設定太短,提升設定太大,導致加速電流過大。

解決對策:適當降低加速時間。

 

5.故障原因⑤:機械部位有卡住

抱閘未打開,電機軸承損壞,執(zhí)行機構損壞等。

解決對策:檢查機械部件是否正常。

 

6.故障原因⑥:電動機及驅(qū)動器的轉矩能力過小

傳動機構的機械慣性過大,電機的容量相對偏小時,會出現(xiàn)“小馬拉大車”的現(xiàn)象,造成電機電流偏大,導致驅(qū)動器過流。

解決對策:選配更大功率的電機和驅(qū)動器。

 

7.故障原因⑦:轉矩補償(V/F)設定較高

V/F電壓提升太大,驅(qū)動器輸出頻率已經(jīng)比較高了,而電機轉速還比較低(即電機轉速的變化滯后于驅(qū)動器頻率的變化),造成失速故障,導致驅(qū)動器過流故障。

解決對策:降低轉矩補償設定值。



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