cnc三菱數控系統維修故障案例
典型CNC軟件裝置的結構:CNC系統軟件有管理軟件和控制軟件組成。管理軟件包括輸入、I/O處理、顯示、診斷等。控制軟件包括譯碼、刀具補償、速度處理、插補計算、位置控制等。數控系統的軟件結構和數控系統的硬件結構兩者相互配合,共同完成數控系統的具體功能。早期的CNC裝置,數控功能全部由硬件實現,而現在的數控功能則由軟件和硬件共同完成。
目前數控系統的軟件一般有兩種結構:前后臺結構和中斷型結構:所謂前后臺型是指在一個定時采樣周期中,前臺任務開銷一部分時間,后臺任務開銷剩余部分的時間,共同完成數控加工任務。前臺任務一般設計成中斷服務程序。
三菱數控系統維修CNC常見故障分析:
1.不能進入系統,運行系統時,系統界面出不出來
1)可能是系統文件被病毒破壞或丟失,可能是計算機被病毒破壞,也可能是系統軟件中文件損壞了或丟失了。重新安裝數控系統,將計算機的CMOS設為A盤啟動;插入干凈的軟盤啟動系統后,重新安裝數控系統。
2)電子盤或硬盤物理損壞,電子盤或硬盤在頻繁的讀寫中有可能損壞,這時應該修復或更換電子盤或硬盤;
3)系統CMOS設置不對。
2.運行或操作中出現死機或重新啟動
1)參數設置不當;
2)同時運行了系統以外的其他內存駐留程序;
3)正從軟盤或網絡調用較大的程序;
4)從已損壞的軟盤上調用程序;
5) 系統文件被破壞。
系統在通訊時或用磁盤進行考貝文件時,有可能感染病毒,用殺毒軟件檢查軟件系統清除病毒或者重新安裝系統軟件進行修復
3. 系統出現亂碼
1)參數設置不合理
2)系統內存不足
3)操作不當
4)參數設置不當
5)系統發生溢出
4. 操作鍵盤不能輸入或部分不能輸入
1)控制鍵盤芯片出現問題
2)系統文件被破壞
3)主板電路出現問題
4)CPU出現故障
5. 輸入輸出不正常
1)I/O單元出現故障
2) 外部干擾
3)I/O控制板電源沒有接通或電壓不穩
6.系統網絡連接不正常
1)系統參數設置或文件配置不正確。
2)通訊電纜出現問題,通訊電纜不能夠過長,以免引起信號的衰減引起故障。
3)硬件故障,通訊網口出現故障或網卡出現故障,可以用置換法判斷出現問題的部位。
7.數據輸入輸出接口(RS-232)不能夠正常工作
1)系統的外部輸入輸出設備的設定錯誤或硬件出現了故障,在進行通訊時,操作者首先確認外部的通訊設備是否完好,電源是否正常。
2)參數設置的錯誤
通訊時需要將外部設備的參數與數控系統的參數相匹配,如波特率、停止位必須設成一致才能夠正常通訊。外部通訊端口必須于硬件相對應。
3)通訊電纜出現問題
不同的數控系統,通訊電纜的管角定義可能不一致,如果管角焊接錯誤或者是虛焊等,通訊將不能正常完成。另外通訊電纜不能夠過長,以免引起信號的衰減引起故障。
8.系統參數設定、調整錯誤引起的故障
系統參數的設定很重要,如果系統參數設置錯誤,就會引發各種各樣的故障現象如:系統不能正常啟動;不能正常運行;螺紋加工不能夠進行;系統顯示不正常;死機等。
9.系統外部干擾引起的故障
1)數控系統、機床、車間等接地不良
2)系統的連接電纜屏蔽層接地不良引起
3)電纜的布置、安裝不合理
4)系統各模塊的安裝、連接、固定的不可靠
5)電纜過長,引起系統信號的衰減
6)外部電源不穩定,紋波過大
事例1:
故障現象: 一普通數控教學車床,開機后系統顯示白屏,系統的菜單與字跡無法分辨。
故障分析:首先考慮是否將屏幕亮度調節按鈕調節的過于明亮,手動調節其按鈕,結果發現屏幕亮度雖然發生變化,但屏幕上的字跡還是無法分辨,排除不是亮度調節按鈕出現問題,進一步檢查,發現系統CMOS中的屏幕分辨率已被更改,造成系統顯示模糊,經調整后,問題得到解決
四、急停報警故障
數控裝置操作面板和手持單元上,均設有急停按鈕,用于當數控系統或數控機床出現緊急情況,需要使數控機床立即停止運動或切斷動力裝置(如伺服驅動器等)的主電源;當數控系統出現自動報警信息后,須按下急停按鈕。待查看報警信息并排除故障后,再松開急停按鈕,使系統復位并恢復正常。該急停按鈕及相關電路所控制的中間繼電器(KA)的一個常開觸點應該接入數控裝置的開關量輸入接口,以便為系統提供復位信號。
1.機床一直處與急停狀態,不能復位
1)電氣方面的原因,下圖為一普通數控機床的整個電氣回路的接線圖,從圖上可以清晰的看出可以引起急停回路不閉和的原因有:
急停回路斷路
限位開關損壞
急停按鈕損壞
2) 系統參數設置錯誤,使系統信號不能正常輸入輸出或復位條件不能滿足引起的急停故障;PLC軟件未向系統發送復位信息。檢查KA中間繼電器;檢查PLC程序。
3) PLC中規定的系統復位所需要完成的信息未滿足要求。如伺服動力電源準備好、主軸驅動準備好等信息。若使用伺服,伺服動力電源是否未準備好:檢查電源模塊;檢查電源模塊接線;檢查伺服動力電源空氣開關。
4) PLC程序編寫錯誤
2.數控系統在自動運行的過程中,報跟蹤誤差過大引起的急停故障
這一類故障現象是屬于運動狀態問題,實際上是進給伺服系統位置環在運動中出現了問題。位置偏差過大是根據位置環中的位置偏差計數器輸出的,既由來自光電脈沖編碼器反饋的反應工作臺實際運行距離的脈沖與來自數控系統所發的脈沖個數進行比較得出。這個偏差值的大小反映出數控系統要求某個軸運動的距離與軸實際移動的距離之間的差值,為使位置偏差不超出機床各軸要求的形狀為職公差,所以數控系統對這個偏差值的大小進行了設置規定,這個參數值的大小是可以更改的,如果參數丟失或者設置的數值過小,往往造成數控系統跟蹤誤差過大。其常見原因有如下幾點:
1)負載過大,如負載過大,或者夾具夾偏造成的摩擦力或阻力過大,從而造成加在伺服電動機的扭矩過大,使電動機造成了丟步形成了跟蹤誤差過大。
2)編碼器的反饋出現問題,如:編碼器的電纜是否出現了松動,或者用示波器檢查編碼其所反饋回來的脈沖是否正常。
3)伺服驅動器報警或損壞。
4)進給伺服驅動系統強電電壓不穩或者是電源缺相引起。
3.伺服單元報警引起的急停
伺服單元如果報警或者出現故障,PLC檢測到后可以使整個系統處在急停狀態,直到將伺服部分的故障排除,系統才可以復位,如果是因為伺服驅動器報警而出現的急停,有些系統可以通過急停對整個系統進行復位,包括伺服驅動器,可以消除一般的報警。
4 主軸單元報警引起的急停
主軸單元如果報警或者出現故障,PLC檢測到后可以使整個系統處在急停狀態,直到將主軸部分的故障排除,系統才可以復位,如果是因為主軸驅動器報警而出現的急停,有些系統可以通過急停對整個系統進行復位,包括伺服驅動器,可以消除一般的報警。
1)主軸空開跳閘
2)主軸單元報警或主軸驅動器出錯,
轉載請注明出處:上海仰光電子科技專業伺服驅動器維修,伺服電機維修
本文鏈接:http://www.51yrjj.com/fuwu/Services_Show7235.htm
伺服驅動器維修 伺服電機維修 觸摸屏維修 變頻器維修
聯系方式:
電話:021-50157782
手機:13817011982 微信同號
郵箱:shygdzi@163.com
聯系人:張工
網址:http://www.51yrjj.com
【 我們確保修好測試好給客戶!!!!】
上一篇:parker派克變頻器報錯ER02故障維修處理方法
下一篇:沒有了