中達電通數控機床常見故障維修
中達電通數控機床維修故障現象一:928TC 的 G0 指令定位
(1)
故障原因:在程序首段若進行單軸坐標定位,會出現車床誤走現象
處理方法:程序首段必須進行兩軸同時定位,而且換刀后的第一段也如此,否則出現誤動作,換刀指令后的第一段程序不能用 G01、必須用 G00, 這種編程方式是由系統軟件編制所決定的,有待進一步完善
故障現象二:任一段程序啟動功能,可能會產生誤走
(1)
故障原因:從程序中間某一段開始運行,當運行結束后,裝夾工件再次啟動(這次是從程序開頭開始運行),就會誤運行,X、Z 往正方向以 G00 的速度移出很大的尺寸
處理方法:這種編程方式是由系統軟件編制所決定的,有待進一步完善
故障現象三:恒線速控制下的加工方向不可改變
(1)
故障原因:主軸沒使用變頻器
處理方法:必須使用帶變頻器控制的主軸才具有此功能,并確定變頻器正確使用
(2)
故障原因:選用正確指令并調整好參數
處理方法:確認采用的是每分進給而不是每轉進給指令,并調整恒線速參數
(3)
故障原因:恒線速的控制,當刀具從 X 軸的負方向往正方向運行時,恒線速失控,速度不變
處理方法:編程時程序軌跡必須要從 X 軸的正方向往 X 軸的負方向運行方可,這種方式是由系統軟件編制格式所決定的
其他類故障
故障現象一:軟件不具有坐標斷電后記憶功能
(1)
故障原因:980 系統(V3.0 版本以下,不含 V3.0 版本)不具備坐標記憶功能
處理方法:選配具有記憶功能的軟件版本(V3.0 版本以上)
故障現象二:G50 坐標設置無效
(1)
故障原因:980 系統不具 G50 功能或此功能無效
處理方法:在“錄入方式”下,設定 G50 的同時,再加入 T 指令,同時定義,可改善 G50 的設置
故障現象三:回程序起點后,坐標和拖板位置不對
(1)
故障原因:程序出錯,回不到原位
處理方法:程序出錯,修改程序
(2)
故障原因:切削受力太重,切削過程中失步
處理方法:修改加工工藝,減少切削進刀量
(3)
故障原因:電腦或機床出故障
處理方法:采用互換方式判斷故障,逐步縮小故障范圍,用排除法找出關鍵故障部位的方法進行維修處理
故障現象四:回機械零點坐標顯示有偏差
(1)
故障原因:系統受到干擾,在回零時產生零點飄移
處理方法:加裝抗干擾電阻
(2)
故障原因:回零開關選用不合理;選用撞塊開關時,由于各種撞塊開關性能不一,有的機械上松點,有的機械上緊點,因此導致機械上彈起有快有慢,使定位產生偏差,對于伺服系統,正常情況下是檢測一轉信號后回零結束,但由于機械上的反應慢,有可能導致檢測兩三轉后才停止,使定位誤差。當選用的磁感應開關靈敏度不夠時,也有可能導致回零不準
處理方法:選用質量較好的回零開關,若是機械開關,則要檢查其機械性能是否良好,是否感應開關, 則選用靈敏度高的開關確保回零信號可靠
故障現象五:無法執行刀補
(1)
故障原因:采用移動拖板方式執行刀補
處理方法:當使用移動拖板方式執行刀補時,首先使用百分表。把兩軸的反向間隙補準(如果間隙太大則調整機械),然后再用百分表來測量,按照所輸入的刀補值在手動方式下執行換刀,反復執行刀補和取 消刀補換刀,觀察其拖板是否有移動,若有移動說明系統對修改刀補是有效的,刀補無效原因是加工工件修改刀補后不到位,導致尺寸沒到位。則檢查工裝夾具或刀具安裝等
(2)
故障原因:采用修改坐標方式執行刀補
處理方法:當使用修改坐標方式來執行刀補,也較容易判斷,只要是在手動方式下,輸入了刀補然后反復換刀執行和取消刀補來換刀,觀察其坐標值是否有變化。變化之前與變化后作相減運算,得出的數值 是否剛好等于刀補值。若是這樣但工件尺寸修改刀補后走不到位,做出刀補不執行的誤判斷。檢查其工藝和工裝夾具、刀具等
(3)
故障原因:928TC 執行刀補疊加時,即在原刀補基礎上再補幾絲,刀補無法補入
處理方法:將刀補記下,在原刀補基礎上再加幾絲,然后將系統內刀補清零,再將刀補重新輸入
轉載請注明出處:上海仰光電子科技專業伺服驅動器維修,伺服電機維修
本文鏈接:http://www.51yrjj.com/fuwu/Services_Show7312.htm
伺服驅動器維修 伺服電機維修 觸摸屏維修 變頻器維修
聯系方式:
電話:021-50157782
手機:13817011982 微信同號
郵箱:shygdzi@163.com
聯系人:張工
網址:http://www.51yrjj.com
【 我們確保修好測試好給客戶!!!!】
上一篇:開通數控機床系統通電無反應維修
下一篇:沒有了